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偏压浅埋段隧道施工技术

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城市建筑I桥梁・隧道l URBANISM AND ARCHITECTURE I BRIDGE・TUNNEL 偏压浅埋段隧道施工技术 ■晏柏温 【摘要】本'史以广乐高速大源l号隧道浅埋偏压段施T为 人员在套拱的端头及套拱顶部裂缝两侧增加埋设了 10个监测点,由测量队每天进行监控。通过现场监 测点获取的监测数据是示,洞口套拱向大里程累计 推移了84mill,套拱圈在拱顶及拱腰处存在不同程度 ! : 盟 堑! 鲨 6m,目 1 20x1 20c, ̄ 簿地面袅 例,现场监测获取了变形数据。在监测数据发生异常时, 采取相应的加固措施.保证了隧道施工的安全町控。 [关键词】隧道浅埋偏压监控量测异常处瑚! 的开裂现象,裂缝表观宽度约3~5mm,同时我方暂 停了隧道洞内开挖 一、工程概况 为稳固套拱的变形和开裂,紧贴原偏压墙再增 加一道子偏压墙(具体尺寸见图2):施工前将洞顶 偏压墙靠【IJ体一侧的“J体表面虚土及杂物清理干 净,然后在偏压墙 【I J体接触面扣‘入长3 m、间距 30 cm×30 cm的 22砂浆锚杆,并在偏压墙做到设 计标高后及时做好洞顶刚填。  ̄8 o . eo 4一乐吕至广州高速公路T3合同段大源1号隧道左 洞起讫里程ZK32+220 ̄ZK32+312,全长92 m;右洞 起讫里程YK32+243 ̄YK32+282,全长39 m,位于广 东省乐昌市人源镇。隧道广州端洞口地形较陡,边 仰坡稳定性较差,受施工干扰易滑塌:洞口段为偏 压浅埋、小净距隧道。大源l号隧道为小净距隧道, 进L_】测设线之问距离13 m左右,出口测设线之问距 离15 m左右,左右洞施工 f:扰较大。 \1 — ;; K32+300 4洞 !小导管布置圈 加固处理完成后的连续6天监测结果娃 变形 趋于缓和稳定,我方汁划施:l==洞口段下台阶硬仰拱。 2.第二次异常状况处理 在洞口段施】:完成4 Jj】仰拱,计划开挖卜‘扳 二、隧道地质地貌概况 犬源1号隧道广州端洞口位于一近北东向斜坡 上,洞口局部上覆坡积含醉块石的粉质黏一 ,偶夹 碎石,t:层,脬度小于2.om,主要岩土组合为粉质黏 卜、强风化浅变质砂岩夹板岩;【lJ坡坡度左线较缓, 一般为25。~40。,与路线走向近垂直相交;洞口 岩石裂隙发育,岩体破碎,完整性差:洞内掌子面 一翻2洞内钢花静布置图  仰拱时发现洞内初期支护喷射混凝土面局部仃裂 缝,现场监测点获取的监测数据显示,隧道初期支 护在偏压侧存在较明显的沉降位移,24 h内最人偏 移量达I5 mm,在距隧道左洞洞口10 m范嘲内两个 断面的临测点,累计横向偏移量最大达到30mill,并 处于不断变形状态,监测结果显示隧道仍未趋j 稳 定,同时发现洞u套拱左侧存在多处开裂现象。 对此,现场采取对洞内偏压侧打入钢花管注浆 岩夹强风化砂岩,遇水成泥状。围岩分级为V级, 成洞条件较差,围岩易坍塌,处理不当可能出现大 体积坍塌及冒顶。裂隙发育,不利 边坡稳定,边 通过对现场实际地形测量及地质情况勘察,为 保证大源1号隧道所处II1体稳定及隧道施工安全, 措施,使岩体板结稳固,阻止沉降变形量进0 增 加,同时根据监测数据分析确定如何施工F台阶及 坡施 I:易产生掉块、坍塌。 三、现场施工情况 针对该隧道偏压浅埋及不良地质情况,我分部 降低不良地质情况可能造成的危害以及通车运营的 安全,我们制定了对洞顶边坡增设小导管注浆和砂 \ 浆锚杆进行防护的方案,具体如下: 仰拱,使洞身及早封闭成环,保证暗洞施工的安全, 降低安全风险。 制定_『专项施工方案,明确了施工顺序,即从大源 l号左洞出L】进洞,左洞进洞施工直至贯通后,再 施工右洞,直至隧道左右洞全部贯通。 针对洞内初期支护产生的开裂和变形,我部对 (1)对隧道洞身埋深小于6m段(ZK32+312~ ZK32+292. ZK32+220~ZK32+240, YK32+243~ 洞内偏压侧(拱部至拱腰范围,详见下图)进行增 加 42×3.5 mm注浆钢花管,按间距1.0 m×0.6Ill, 梅花型布置,并采用水泥一水玻璃双浆液注浆以稳定 偏压侧围岩:注浆加固措施完成后,加紧F台阶开 挖并及时封闭成环。 隧道进洞前先进行洞顶截水沟、洞口边仰坡开 挖及防护、偏压墙及管棚的施工。为减少开挖过程 中对隧道围岩的过度扰动,隧道进洞开挖采用双侧 壁施工,并采取增加防护措施保证施工安全。 YK32+282,总长度为79 m),隧道洞顶坡面采用5 m 42×3.5 mill小导管注浆加固,间距120 cm× 120 cm梅花形布置,横向处理宽度超出隧道断面外 不小于5 m,小导管缚米注浆量按0.15 m。纯水泥浆 液进行控制,水灰比为1:1。 (2)对隧道洞身埋深大干6m段(ZK32+292~ ZK32+220,总长度为72 m),隧道洞顶坡面采用5 In 长025mm砂浆锚杆加 ,间距120 cm×120 cm梅花 / 形布置。 / r o jI键 1中 l线  l设计标膏 ,一..—厂,l 叶J 0 上/ ~、 ~~.. o 0 盥 期0 o 0 罔l隧道沉降观测(时间位移)曲线 陶5洞内钢花管布置阁 在施工夫源1号左洞的过程中,我们通过监控 量测及现场观察发现3次异常状况(详见时间一位移 曲线图),并对每次异常情况进行了动态跟踪及现场 纵轴线 仰拱采用左右分半进行施工,先施工左倒、 边 仰拱支护、仰拱及填充,再施工右侧半边仰拱及填 充,仰拱初支每循环进尺2榀,工字钢安放完成后, 在连接处增加2根锁脚锚杆,每榀增加6根,仰拱 加固处置。具体情况如下: 1.第一次异常状况处理 掌子面开挖掘进2Om时,现场发现洞口套拱端 及填充每次施工3m.尽可能减少对围岩的扰动,并 能及时完成对阐岩的支护。为了控制左侧边仰坡进 3钢花骨梅花形布置图 一部有开裂现象,套拱顶部也有一道环向裂缝,髓测 步对左侧套拱的挤压,预防套拱垮塌,我们遽即 34l 组织人员对洞口套拱左侧施工了高3 m混凝土挡墙。 山体加嘲的措施以缓解山体的滑移趋势。 块及大规模坍塌。 3.第三次异常状况处理 在洞内加固及洞口段封闭了9 m仰拱后,发现 洞内监控点及洞顶地表监测点连续监测5天的监测 数据显示各点变化趋于稳定,未出现异常变形。在 未完全对洞顶地表进行打入小导管注浆加固的情形 下,现场继续恢复了隧道掌子面、uF台阶开挖及仰 拱的施工,计划仰拱施工12m后,尽快施作一板9 nl 的二衬。在恢复施工4天后,测量人员发现监测点 监测数据异常,根据现场监测结果绘制的时间一位移 原本rJ在隧道右侧浅埋侧增加抗偏压桩进行加 同处理,当第 批桩基以及回填混凝土施工完毕后, 开始先从右洞出口端开始施工,采用双侧壁法,先 施工最不利的浅埋侧,施工过程中,隧道 一直处于 非常稳定的状态,未再出现ijl=降及变形等情况,右 洞征个贯通过程比较Jf ̄,J。 (3)加强隧道施工工法及质量控制,如进洞辅 助施工、钢拱架纵向连接钢筋、锁脚注浆小导管的 长度及注浆、径向中空注浆锚杆、喷射混凝土强度 和是否密实等必须严格按设计及规范要求施作,坚 决不能碰这些质量红线。 (4)加强洞顶地表沉降观测及洞内监测点的沉 但是征左洞继续施工过程中,由于先后经历了 两次台风带来强降雨影响,山体再次出现滑移趋势, 降观测及净空收敛监测,并且安排专人对隧道掌子 面、初期支护喷射混凝土面及套拱等部位进行勤观 察,根据现场监测情况指导施 ,保证隧道施工安 全可控。 四、结语 由于右侧有抗偏压桩作为支撑,监控数据反映L【J体 向右前方滑移,并导致左洞出口洞门、二衬、套拱 等出现不同程度的裂缝,尤其是二衬出现压迫性碎 裂。为了预防隧道可能出现的向任何方向的滑移, 避免给运营期间留F隐患,通过多次会议讨论,对 隧道采取 :次加凼,为确保洞IJ二衬的稳定,在隧 曲线迮势图发现:曲线在走势上呈现反弯趋势,套 拱变形加速。 项目部立即通知隧道施工队再次暂停洞内开 挖,在洞内初期支护增加两个监测断面进行监测, 安排人员对洞顶地表进行注浆加固,并对洞内右侧 犬源1号隧道浅埋偏压段整个施工过程可谓是 一波三折,经历几次险情,虽然都一化解,但是 使我们对偏压浅埋隧道洞口段施 I:有了新的认识和 初期支护进行小导管注浆加固,同时加快二衬台车 的拼装,尽快施:I:‘板7 n1 衬 并计划对已施作 的初期支护 增设临时支撑(详见图6)。 道内增加一【:宁钢混凝土肋板墙对二衬进行支撑,同 启示,也积累了一些经验和教训。 (1)进洞前‘定要对洞顶地表进行复测,掌握 洞顶的埋深及相对位鼠的情况 (2)进洞前要认真的勘察隧道的地质情况,必 要的时候要进行一些超前钻孔和地表地质调查工 作,根据地质调查情况写出地调结论看是否与设计 有偏差,若有偏差及时提出变更,再根据变更方案 指导现场施工,同时根据前方围岩不段的变化情况 进行动态变更设计,再组织施工。 (3)严格施工进洞前的各项辅助施工,做到一 个不漏,同时严把各项辅助施工质量。 时在隧道的进}H u增加部分抗偏压桩,并通过锚索 将抗偏压桩锁住…体,并且对山体边坡采取大量的 锚索进行加吲。 (4)施工过程中,要加强监控量测工作,用监 控量测数据指导施工,结合现场偏压浅埋的特点, 此外对套拱的监测也要重视(套拱在隧道洞口属于 相对脆弱的结构,对洞内及洞口的变化反应相对敏 图6拱部增 ̄nll¥时支撑示意图 为保证洞口段二衬的稳固.对在左洞 ZK32+ 312 ̄ZK32+302段衬砌钢筋中间增加Il8 钢进 图7大源I号隧道出口 感,这是我们平时比较容易忽略的地方) 参考文献 [1]中交第二公路勘察设计 研究院.两阶段施工图设 计及相关设计文件[z].20l0. 行加强,按每榀间距80 ca布置。洞口段= 衬钢筋内 增加工字钢拱架加劲肋。 4.严重偏压短隧道整体加固方案 [2]广东广乐高速公路有限公司.广乐高速公路工程 建设标准化管理手册[z].20lO. [3]JTJ F60—2009,公路隧道施工技术规范[S].北 京:人民交通出版社,2009. [4]JTJ076—95,公路工程施工安全技术规程[S].北 完成隧道口的加固措施后,隧道逐渐趋于了稳 定状态,当掌子进洞27m时.遭遇强降雨天气,大 量雨水渗入山体,敛使偏压情况加剧,隧道再次出 现更加严重的变形、开裂、沉降等情况,立即停止 了隧道的施工,继续加大对隧道的盼控,并且在隧 道山顶上增加了深孔监测,通过各项监测数据显示, Jlj体出现了沿着线路右侧的滑移趋势,随即邀请各 方专家至现场查看并展开更深层次的会议研究浅埋 图8大源1号隧道进口 京:人民交通出版社,1995. [5]GB50 086—2001,锚杆喷射混凝土支护技术规范 [S].北京:人民交通出版社,2001. [6]l李晓红.隧道新奥法及其最测技术[M].北京:科 学出版社,2002. 5.隧道洞口偏压段施工控制要点 偏压治理方案,以期更有效地解决偏压的状况。 在长达两个月的监控探讨之后,初步确定了采 取在隧道浅埋侧增加抗偏压桩并回填反压混凝土的 措旋,来加强隧道的抗偏压能力,并平衡一部分来 臼L¨体的偏压力,同时在隧道f:方坡面辅以锚索对 (上接第320页) (1)进洞前的各项辅助施工必须严格要求施工 到位,方町进洞施工,避免留下安全隐患。 (作者单位:中铁十一局集团有限公司广乐高速T3 项目经理部。乐昌512226) (2)隧道浅埋偏压段优先采用机械开挖,严格 控制开挖进尺,需爆破地方采用弱爆破,严格控制 各项爆破参数,尽可能减少洞内扰动,防止出现掉 共和闲行业标准JTG F40 2004《公路沥青路面施工 技术规范》,热拌沥青混合料路面的特粗式沥青混合 料的最大粒径为53 mm,本实用新型粗集料针片状 颗粒含量榆测专用游标卡尺中外测量爪5的直尺长 度为70㈣。本实用新型的适用范围包括所有热拌沥 尺。 使用时只需要把粗集料9样品放在本实用新型 粗集料针片状颗粒含量检测专用游标卡尺的两个外 测量爪5、7的粗集料夹持扳6、8上,使外测量 爪5、7的粗集料夹持板6、8能紧贴碎石颗粒外轮 廓最高点,夹紧后分别读取碎石颗粒的L值和t 值,即可判断该碎石足否为针片状颗粒。如出现特 殊情况L和t的比值按近3时,可用卡尺竖向垂 直测出碎石的L值,即可作出判断。根据中华人民 参考文献 [1]交通部公路科学研究所.公路工程集料试验规程 [M].北京:人民交通出版社,2005. [2]中华人民共和国国家知识产权局.何博谦,苟慧 萍,罗炼.实用新型专利证书(证书号第3526245 号)[z]. 青路面所使用的粗集料。本实用新型粗集料针片状 颗粒含最检测譬用游标卡尺中,两个夹持板6、8 均由面积70 mill×70 mm,厚度为1.0mm的高强度钢 片制作。外测量爪5为长度70 mm、精度1 mm的直 (作者单位:广东冠粤路桥有限公司.广州 510000l 342 

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