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DQL1500/1800·30型斗轮机斗轮驱动系统动力分析与技术改造

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DQL1 50O/1 8OO・3O型斗轮机斗轮驱动系统动力分析与技术改造 口鲁纯 口刘有源 430063 武汉理工大学物流工程学院 武汉摘要:DQL1500/1800・3O型斗轮堆取料机是煤炭进出港的重要生产设备。该型斗轮机原斗轮驱动系统经常出现 故障,维修量大、维修更换成本高,严重影响了港1:2生产作业。介绍了原斗轮驱动系统的结构型式及其存在的问题并分析 了问题产生的原因,随后重点介绍了改造后的斗轮液压驱动系统并对其进行了技术分析,最后给出了改后系统的性能评 价。 关键词:斗轮机行星减速器驱动系统 液压驱动系统 中图分类号:TH137.9 文献标识码:B 文章编号:1000—4998(2010)02—0030—03 DQL1500/1800・30型斗轮堆取料机由北方某重 型机械厂制造,该斗轮机是煤炭进出港的重要生产设 备,其斗轮驱动系统采用电机驱动行星齿轮减速器的结 却很大(100 kN・m),采用高转速电机驱动型式的机械 效率非常低(机械效率约85%),同时会产生明显的振 动和噪声,进一步加剧行星齿轮的磨损,降低了其使用 寿命。 构型式。该设备自投产以来,经常出现设备故障,特别是 行星齿轮减速器,每年都要进行维修或更换,维修量大、 维修或更换成本高,严重影响了港口的生产作业。 3)斗轮驱动系统的过载保护不可靠。由于斗轮机 的工作环境十分恶劣,斗轮驱动系统的电器控制元件 1 原斗轮驱动系统存在的问题与动力分析 1.1 原斗轮驱动系统的结构型式 容易出现故障,导致斗轮机超负荷运转时得不到保护, 容易损坏电机,无法确保生产的安全可靠。 4)无法实现斗轮的空载慢跑。在对斗轮机进行维 原斗轮驱动系统如图1所示,采用一台90 kW电 机,通过行星齿轮减速器直接驱动斗轮。电机的转速为 修时,要求斗轮空载慢跑,转速最好在2 r/min以下。由 于电机转速为定速,减速器传动比为定值,因此无法实 现此功能。 1 450r/min,行星齿轮减速器的传动比为i=198。 在AMESim动力学仿真软件上建立上述系统,如 图2所示。设定好所有参数,运行仿真。 运行结果显示:斗轮输入扭矩T=117 366 N・m, 斗轮转速凡=7.32 r/min 1.2原斗轮驱动系统存在的问题与技术分析 基于上述该斗轮驱动系统的种种缺点,自2o06年 开始,该斗轮驱动系统被改造为液压驱动的型式。 2改造后的斗轮驱动系统与技术分析 经过研究分析,将电机驱动型式改为液压马达驱 动型式。 2.1 改造后的斗轮驱动型式 原斗轮驱动系统存在以下问题: 1)行星减速器故障率高,维修或更换成本高。行星 减速器减速比太大,加上斗轮工作的负载较大,导致减 速器齿轮磨损严重,缩短了减速器的使用寿命。原斗轮 驱动系统采用的行星齿轮减速器为日本进口,一般只 图3为改造后的斗轮驱动示意图。电机带动液压泵 驱动液压马达,液压马达通过减速器驱动斗轮旋转。液 压泵选用的是DENISON的P260斜轴式轴向柱塞泵, 设定工作排量为200 mL/r,工作压力为180 bar;液压马 达采用STAFFA的HMB200型液压马达,其理论排量 为3 140 mL/r,额定转速为175 r/min;减速器为2级传 速器,传动比为i=12.5。 改造后的斗轮液压驱动系统原理图 与分析 能正常工作1年左右,因此导致维修或更换成本非常 高。 2)传动效率太低。由于斗轮的工作转速很低,扭矩 图4为改造后的斗轮液压驱动系统原 。该液压系统主要由液压主泵站、液 达驱动回路、液压辅助泵站组成。其 泵站包含了冲洗冷却回路,液压辅助 收稿日期:2009 ̄9月 泵站包括补油置换回路、旁路过滤/冷却/ 回2010/2 机械制造48卷 第546期 Hydraulic Pump Hydraulic Motor ▲图3改造后的斗轮驱动示意图 加热回路。它具有以下特点: 1)采用了变量液压泵/液压马达的闭式 回路系统,液压马达驱动系统采用闭式回路 系统,主要由变量液压泵1、液压马达4及安全 阀3组成。闭式回路系统有如下优点:①大大 减小了油箱的容积,节约了改造成本;②液压 马达的出油口与液压泵的进油口直接连接, 又有补油泵进行补油,保证液压泵的吸油口 压力为正压,不会出现吸空现象,延长了液压 1.变量液压泵2.单向阀3.溢流阀4.液压马达5.可调节流阀6.压力表7.截止阀 8.高压过滤器9.补油泵10.吸油过滤器1 1.油箱12.回油过滤器13.风冷器 14.电磁阀15.冷却/加热泵 ▲图4改造后的斗轮液压驱动系统原理图 泵的使用寿命;③液压泵可以与油箱分离开,便于现场 安装;④在回路中装有安全阀,一旦出现斗轮机超负荷 运转,回路压力超过安全阀工作压力时,安全阀开启, 保护液压泵和液压马达。 2)设置了补油置换系统,由于闭式回路系统中的 滤,同时将油箱中的冷却、洁净的液压油补充进闭式回 路中,保证闭式回路液压系统能够平稳、安全、可靠地 运行。 3)设置了主泵壳体的冲洗冷却回路,液压泵1选用 的是DENISON的P260斜轴式轴向柱塞泵,该泵在工 作一段时间后,泵壳体容易发热。由于此泵上设置有冲 洗油口,为此我们设计了主泵壳体冲洗回路,在液压 泵进油口前接一条油路至液压泵的冲洗油口,通过可 液压元件存在泄漏,如果不对闭式回路进行补油,会导 致闭式回路供油不足,损坏液压泵及液压马达。同时, 闭式回路中没有过滤冷却装置,一旦回路中液压油变 热、变脏,将会严重影响液压泵、液压马达的使用寿命。 补油置换系统可将油箱中洁净、冷却的液压油补充到 闭式回路中,同时将闭式回路中的热油、脏油置换出 调节流阀5调节此油路的流量,该回路可对液压泵1的 壳体进行冲洗降温,保证液压泵正常运行,延长其使用 寿命。 来,保证变量液压泵/液压马达闭式回路系统的正常 运行。补油置换系统对于整个斗轮驱动系统来说作用 至关重要。 液压马达驱动系统的额定流量是280 L/min,假设 液压泵1及液压马达4的泄漏量为5%,则闭式回路的泄 漏量为14 L/rain,补 4)斗轮空载慢跑的实现,使用补油泵9作为闭式回 路的液压源,停止变量液压泵1,关闭截止阀7,即可轻 松地实现斗轮的空载慢跑,满足斗轮维修时的要求。虽 然从理论上可以调整变量液压泵1的流量和压力来实 现斗轮的空载慢跑,但排量过低时容易损坏液压泵,且 -—— 鏊羹 油置换系统中的补 油泵9的额定流量为 66.7 L/min,除了给 闭式系统补油外,还 可将闭式回路中的 一部分热油、脏油置 换出来,经过过滤器 12、风冷器l3回油 箱,达到将闭式回路 中的热油、脏油置换 出来进行冷却、过 ▲图5 主泵站实物图 ▲图6辅助泵站实物图 机械制造48卷 第546期 2010/2回 基于VB的叶轮疲劳试验机的设计与开发 口颜明星 口唐一科 口陈国聪 庆大学机械工程学院 重庆400044 摘功能。 要:从硬件构成、软件开发、测试原理三个方面,介绍了采用双诺AC6644板卡,在VisualBasic 6.O环境下设计开 发的叶轮疲劳试验机系统。系统界面友好、易于操作、运行可靠,实现了疲劳试验机的自动控制、数据采集、处理及分析等 关键词:数据采集Visual Basic 6.0试验机 文献标识码:A 文章编号:1000—4998(2om)o2—0032—04 中图分类号:TH873.3 叶轮疲劳强度是反映叶轮产品性能的一项重要 的能力,一般需要通过调用动态链接库(Dynamic Link Library,DLL)的方法来实现对I/O的访问和控制,实 现VB环境下的实时数据采集与处理。 参数,对叶轮进行疲劳试验是保证产品质量的有效 方式。为方便检测、衡量叶轮产品的质量性能,设计、 开发了基于VB的叶轮疲劳强度试验机,且是针对某 公司的系列叶轮产品开发出来的专用叶轮疲劳试验 机。将叶轮产品安装固定在试验机的主轴上之后,通 过专用软件设置试验时长、转速等数据,开始试验。 转动停止之后检测叶轮损毁情况,获取叶轮疲劳强 1试验机硬件系统 叶轮试验机总体结构如图1所示。 被试叶轮工件安装并固定在高速主轴上,主轴受 变频器控制调速的异步电机驱动。异步电动机的功率 度数据。 在试验机的设计和开发过程中应用了具有良好可 视化界面的VB(Visual Basic)软件。VB是基于Win— dows环境下的一种可视化、面向对象、采用事件驱动 的编程工具,它具有高效、简单易学以及功能强大的特 点。在实际设计开发过程中,由于疲劳试验机一方面需 要从现场获取转速数据,另一方面又需要发出控制命 令,这就要求控制计算机能够实现对硬件I/O端口的 控制与访问,但VB不具备直接对I/O端口进行访问 收稿日期:2009年8月 实际操作非常繁琐,容易出现故障。 [1】邵明亮,于国飞,耿华,等.斗轮堆取料机[M】.北京:化学 工业出版社,2007. 3结束语 改造后的斗轮液压驱动系统实物如图5、图6所示, [2] 薛祖德.液压传动【M】.北京:广播电视大学出版社, 2008. 液压主泵站与液压辅助泵站相互,它们之间用软 管连接,运输和安装方便。该液压系统运行至今,除了 [3] 于茂友.斗轮堆取料机工作装置性能研究[D】.长春:吉林 大学。2008. 常规维护保养外,没有出现任何故障,系统运行平稳, 安全可靠性大为提升,大大降低了设备的故障率,减少 _了维修成本,提高了设备的生产效率,带来了显著的经 济效益。 [4] 王娟.斗轮堆取料机的力学分析fD].大连:大连海事大学, 2009. [5]谭银河.QLK680.28取料机斗轮机构的改造【J】.烧结球团, 2003.28(5):37—39. Ah 参考文献 (编辑 凌 云) l32l 2010/2 机械制造48卷第546期 

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